一片烟叶的降本增效之旅

人民网长沙6月16日电 夏日的湖南中烟常德卷烟厂制丝车间里,机器轰鸣声此起彼伏。在松散回潮工序生产线旁,操作工刘强轻触管控屏,热水便顺着新增的不锈钢管路潺潺流入筒体,金黄的烟叶在温热水雾中舒展翻转。这场从冷水加热到热水赋能的革新,正悄然改写着传统卷烟生产的“成本密码”。
老设备遇上新烦恼:传统工艺的“成长阵痛”
曾经,松散回潮工序的“冷水 + 蒸汽”组合如同一位“慢性子管家”—— 筒体升温慢半拍,烟叶含水率波动如同坐过山车,每片烟叶在滚筒里的“热身运动”总伴随着巨大的碎片损耗。更让人头疼的是每日生产结束后的“收尾战”:6条生产线的热水箱里滞留着数百升“死水”,操作工需在狭窄空间里手动打开底部阀门,用接水托盘往返转运污水3-4次,20分钟下来,工作服早已被汗水浸透。“就像给机器‘洗胃’,费时费力还怕耽误生产。” 预处理班副班长王溯的话道出了班组的心病。
两场“微革命”:从“精准温控”到“一键焕新”
该厂制丝车间为6台松散回潮机内的烟叶量身定制了“温泉澡”:新增的不锈钢双层保温水箱如贴心“暖炉”,蒸汽加热让水温始终恒定;伺服齿轮泵如同精密“心脏”,在PID控制系统的指挥下,根据烟叶流量和含水率实时调整水压;电磁流量计则像标尺,让每一滴热水都精准匹配工艺需求。当冷水与热水在管路中实现“双路并行”,筒体升温速率提升40%,烟叶如同享受“恒温 SPA”,在温柔水雾中完成水分与温度的双重蜕变。
2025年春日,针对余水滞留难题,常德卷烟厂设备团队将原本蜷缩在水箱底部的排污口,通过专用管道与设备自带的余水回收系统连通,只需在管控柜后轻旋阀门,30 秒内即可完成全线排水。如今,管控柜后方的排水阀实现了“一键排水”,取代了往昔“搬盆抬桶”的喧嚣。
数据里的 “绿色答卷”:交出亮眼成绩单
这场持续半年的 “加热水革命”,让生产线交出了亮眼成绩单:施加热水后,DCC出口物料的碎片率下降4.5%,通过生产测试,制丝过程灰损率下降了51.1%,切丝工序碎片率下降了20.05%。
从 “汗水作业” 到 “智慧操控”,从 “被动修修补补” 到“主动创新闭环”,常德卷烟厂的这场改造,不仅是传统制造业向数字化、绿色化转型的生动切片,更折射出“把每个环节做到极致”的工匠精神。正如该厂制丝车间负责人龚剑所言:“一片烟叶的旅程,容不得半点马虎。当每个阀门都能‘思考’,每条管路都有‘温度’,降本增效就不再是口号,而是看得见、摸得着的生产力。”(刘强 刘蓓 田雅卉)
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